“琉璃”项目核查结束后的第七天,燧人科技内部弥漫着一种奇特的氛围——并非焦虑,而是一种基于高强度准备后的、略带疲惫的平静。结果悬而未决,但该做的已然倾尽全力,剩下的唯有等待。
陆晨没有让这种等待变成真空。他启动了一项名为“基底强化”的内部计划。利用《量产保障与极端情况应急预案》编写和核查准备过程中暴露出的所有“可优化点”清单,逐项落实到具体的流程修订、设备改造或人员培训中。
“清单上第17项,原材料石墨烯粉体快速筛查方法。”在专项会议上,陆晨指向投影,“张老师团队提出的‘近红外光谱结合图像识别’初步方案,可行性报告出来了没有?”
“出来了。”张明远调出文件,“与三家仪器厂商做了技术对接,其中一家的原型机可以满足我们90%的需求,但需要针对我们的粉体特征做算法优化。另外两家要么精度不够,要么速度太慢。建议与第一家签订联合开发协议,我们提供样品和需求,他们负责硬件和基础算法迭代,预计三个月出工程样机,总投入约八十万。”
“可以。立项,走绿色通道审批。”陆晨点头,“这不是为了‘琉璃’,是为了我们未来所有高端产品的原料关口。第29项,涂布机面阵扫描检测系统,进展?”
负责生产技术的经理汇报:“已经和德国那家供应商完成第三轮技术谈判。他们同意为我们定制扫描算法,重点识别我们定义的几类缺陷图谱,并开放部分数据接口。价格比标准型号高30%,交货期四个月。另外,国产有一家也在做类似产品,价格只有一半,但核心图像传感器和算法稳定性还待验证。”
“两条腿走路。德国系统按计划推进采购,作为主力。国产系统采购一台实验机,在我们的旧涂布线上做对比测试和可靠性评估,费用从研发经费出。”陆晨决策果断,“我们需要备份,也需要了解国内产业的真实水平。”
会议持续了两个小时,敲定了七项“基底强化”的具体项目,涉及研发、生产、品控、供应链多个环节,总预算超过三百万。每一分钱都投向夯实基础能力、补齐短板的实处。
“我们要把这次核查带来的压力,变成我们体系进化的永久性动力。”陆晨总结道,“不管‘琉璃’结果如何,经过这一轮,燧人必须变成一个更硬、更稳、更能打硬仗的公司。”
等待,因此被赋予了积极的意义。它不是停滞,而是消化、吸收、重构的过程。
碳化硅实验室里,一号炉的国产驱动模块改造工程,遇到了第一个实质性挑战。
“接口协议不完全兼容。”林海指着电脑屏幕上密密麻麻的通信报文错误代码,“国产模块使用的是改良型CAN总线协议,数据帧格式和校验方式与我们炉体原装控制器有细微差异。直接替换,主控制器无法正确解析温度、功率反馈信号。”
“能改控制器程序吗?”陆晨问。
“原装控制器的核心程序是加密的,厂家不提供底层修改权限,说是为了设备安全。”林海摇头,“我们之前只考虑到物理接口和功率匹配,忽略了通信协议这一层。”
“模块厂家那边呢?他们的协议是开放的吗?”
“是开放的,但他们也说了,这是为了适应国内主流工业控制器环境做的优化,没想到我们会用在这么老的进口设备上。”林海苦笑,“他们可以提供协议文档,也愿意配合修改,但需要时间,而且修改后模块的通用性会受影响。”
一个不大不小的问题,却卡在了新旧系统、国内外标准的衔接处。
“有没有不修改任何一方,通过中间转换实现的方案?”陆晨思索着问。
“有!”旁边一个一直沉默的年轻软件工程师举手,“我们可以自己做一个协议转换网关!用一块工业级ARM开发板,读取国产模块的输出,按照原装控制器能理解的格式重新打包发送过去。反过来,把控制器的指令也转换给模块。只要双向延迟控制在毫秒级,就不会影响控制效果。”
“难度和周期?”陆辰看向他。
“硬件现成的,关键是软件,要彻底吃透两边的协议细节,确保转换稳定可靠,还要做大量测试。”年轻工程师眼睛发亮,“给我两周时间,加上林工他们配合测试,应该能搞定!”
“好!这个任务交给你牵头,需要什么资源直接提。”陆晨拍板,“林工,你们全力配合。这是我们自主改造必须迈过的坎。做出这个网关,不仅是解决眼前问题,它的设计思路和代码,未来可能就是我们在其他设备上实现国产替代的‘钥匙’。”
技术攻坚,往往就藏在这些看似琐碎、却至关重要的细节突破里。每一次这样的突破,都在增加团队对技术链的掌控深度。
沈南星对“宸星科技”的调查,有了更聚焦但也更令人费解的发现。
她通过多层关系,终于联系上了一位曾在某国家级材料重点实验室工作、现已退休的老专家。这位老专家对“宸星”这个名字有印象。
“大概八九个月前吧,他们的人来过一次,很低调,拿着介绍信。”老专家在电话里回忆,“想借用我们一套进口的、能做极端低温动态力学测试的设备,说是验证一种‘新型柔性电极基材’的抗脆断性能。样品很特别,不像常见的塑料薄膜,更像是一种……极薄的金属编织物与高分子复合的东西,轻得几乎没重量。”
“他们透露技术细节了吗?”沈南星问。
“没有,口风很紧。但做测试的工程师私下跟我说,那材料的低温性能‘好得吓人’,在零下一百多度反复弯折,电阻变化几乎测不出来。这不符合常规材料的物理规律。”老专家顿了顿,“后来他们没再联系,据说是因为我们的设备虽然好,但测试周期和审批流程不符合他们‘快节奏’的要求。他们好像更
陆晨没有让这种等待变成真空。他启动了一项名为“基底强化”的内部计划。利用《量产保障与极端情况应急预案》编写和核查准备过程中暴露出的所有“可优化点”清单,逐项落实到具体的流程修订、设备改造或人员培训中。
“清单上第17项,原材料石墨烯粉体快速筛查方法。”在专项会议上,陆晨指向投影,“张老师团队提出的‘近红外光谱结合图像识别’初步方案,可行性报告出来了没有?”
“出来了。”张明远调出文件,“与三家仪器厂商做了技术对接,其中一家的原型机可以满足我们90%的需求,但需要针对我们的粉体特征做算法优化。另外两家要么精度不够,要么速度太慢。建议与第一家签订联合开发协议,我们提供样品和需求,他们负责硬件和基础算法迭代,预计三个月出工程样机,总投入约八十万。”
“可以。立项,走绿色通道审批。”陆晨点头,“这不是为了‘琉璃’,是为了我们未来所有高端产品的原料关口。第29项,涂布机面阵扫描检测系统,进展?”
负责生产技术的经理汇报:“已经和德国那家供应商完成第三轮技术谈判。他们同意为我们定制扫描算法,重点识别我们定义的几类缺陷图谱,并开放部分数据接口。价格比标准型号高30%,交货期四个月。另外,国产有一家也在做类似产品,价格只有一半,但核心图像传感器和算法稳定性还待验证。”
“两条腿走路。德国系统按计划推进采购,作为主力。国产系统采购一台实验机,在我们的旧涂布线上做对比测试和可靠性评估,费用从研发经费出。”陆晨决策果断,“我们需要备份,也需要了解国内产业的真实水平。”
会议持续了两个小时,敲定了七项“基底强化”的具体项目,涉及研发、生产、品控、供应链多个环节,总预算超过三百万。每一分钱都投向夯实基础能力、补齐短板的实处。
“我们要把这次核查带来的压力,变成我们体系进化的永久性动力。”陆晨总结道,“不管‘琉璃’结果如何,经过这一轮,燧人必须变成一个更硬、更稳、更能打硬仗的公司。”
等待,因此被赋予了积极的意义。它不是停滞,而是消化、吸收、重构的过程。
碳化硅实验室里,一号炉的国产驱动模块改造工程,遇到了第一个实质性挑战。
“接口协议不完全兼容。”林海指着电脑屏幕上密密麻麻的通信报文错误代码,“国产模块使用的是改良型CAN总线协议,数据帧格式和校验方式与我们炉体原装控制器有细微差异。直接替换,主控制器无法正确解析温度、功率反馈信号。”
“能改控制器程序吗?”陆晨问。
“原装控制器的核心程序是加密的,厂家不提供底层修改权限,说是为了设备安全。”林海摇头,“我们之前只考虑到物理接口和功率匹配,忽略了通信协议这一层。”
“模块厂家那边呢?他们的协议是开放的吗?”
“是开放的,但他们也说了,这是为了适应国内主流工业控制器环境做的优化,没想到我们会用在这么老的进口设备上。”林海苦笑,“他们可以提供协议文档,也愿意配合修改,但需要时间,而且修改后模块的通用性会受影响。”
一个不大不小的问题,却卡在了新旧系统、国内外标准的衔接处。
“有没有不修改任何一方,通过中间转换实现的方案?”陆晨思索着问。
“有!”旁边一个一直沉默的年轻软件工程师举手,“我们可以自己做一个协议转换网关!用一块工业级ARM开发板,读取国产模块的输出,按照原装控制器能理解的格式重新打包发送过去。反过来,把控制器的指令也转换给模块。只要双向延迟控制在毫秒级,就不会影响控制效果。”
“难度和周期?”陆辰看向他。
“硬件现成的,关键是软件,要彻底吃透两边的协议细节,确保转换稳定可靠,还要做大量测试。”年轻工程师眼睛发亮,“给我两周时间,加上林工他们配合测试,应该能搞定!”
“好!这个任务交给你牵头,需要什么资源直接提。”陆晨拍板,“林工,你们全力配合。这是我们自主改造必须迈过的坎。做出这个网关,不仅是解决眼前问题,它的设计思路和代码,未来可能就是我们在其他设备上实现国产替代的‘钥匙’。”
技术攻坚,往往就藏在这些看似琐碎、却至关重要的细节突破里。每一次这样的突破,都在增加团队对技术链的掌控深度。
沈南星对“宸星科技”的调查,有了更聚焦但也更令人费解的发现。
她通过多层关系,终于联系上了一位曾在某国家级材料重点实验室工作、现已退休的老专家。这位老专家对“宸星”这个名字有印象。
“大概八九个月前吧,他们的人来过一次,很低调,拿着介绍信。”老专家在电话里回忆,“想借用我们一套进口的、能做极端低温动态力学测试的设备,说是验证一种‘新型柔性电极基材’的抗脆断性能。样品很特别,不像常见的塑料薄膜,更像是一种……极薄的金属编织物与高分子复合的东西,轻得几乎没重量。”
“他们透露技术细节了吗?”沈南星问。
“没有,口风很紧。但做测试的工程师私下跟我说,那材料的低温性能‘好得吓人’,在零下一百多度反复弯折,电阻变化几乎测不出来。这不符合常规材料的物理规律。”老专家顿了顿,“后来他们没再联系,据说是因为我们的设备虽然好,但测试周期和审批流程不符合他们‘快节奏’的要求。他们好像更